Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/36658
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisor1Eric Marchezini Mazzerpt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7273276940567054pt_BR
dc.contributor.referee1Pedro Henrique Rodrigues Pereirapt_BR
dc.contributor.referee2Wellington Lopespt_BR
dc.creatorGeraldo Magno Mól Ferreirapt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/7301018619490889pt_BR
dc.date.accessioned2021-07-05T18:21:47Z-
dc.date.available2021-07-05T18:21:47Z-
dc.date.issued2021-01-28-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/36658-
dc.description.abstractCompetitiveness in the market forces companies to become increasingly effective in their production processes. Therefore, it is essential to reduce interruptions in your processes. The main reason of production downtime of thin gauge drawn wire (1.24mm to 1.65mm), equivalent to ABNT 1005 steel, from ArcelorMittal in Juiz de Fora is the wire breakage. The possible causes of this anomaly are: residual scale, mechanical damage to the wire rod, poor wire lubrication, excessive reduction, non-standard die geometry and low boron-to-nitrogen ratio. This work aimed to study the main causes of wire breakage in the production process of thin gauge drawn wire, equivalent to ABNT 1005 steel, in the industrial unit of Juiz de Fora in Minas Gerais State, in addition to implementing actions that aim to eliminate or at least minimize the causes, thus increasing the efficiency and productivity of the process. It was identified that the main causes were: residual scale in the wire, low boron-to-nitrogen ratio and failure in lubrication due to the high temperature of the wire during the process. A design of experiments (DOE) was performed in the Stelmor (rolling) in order to establish the optimal process parameters to obtain better oxide composition, which should have at least 80% of FeO (wustite). Regarding the boron-to-nitrogen ratio, it was evident that the lower the ratio between boron and nitrogen, the greater the number of ruptures. The strain-hardnening coefficient was also calculated in different runs with different boron-to-nitrogen ratios. It was found that the high temperature of the wire impairs lubrication. Through the implementation of the actions, there was a reduction in downtimes due to wire breakage and, consequently, an increase in production. The increase was 3,300t from 2016 (start of work) to 2019, representing a growth of 21.70%pt_BR
dc.description.resumoA competividade no mercado força as empresas a se tornarem cada vez mais eficazes em seus processos produtivos. Para tanto é essencial que reduzam interrupções em seus processos. O principal motivo de parada na produção de arames trefilados de bitolas finas (1,24mm à 1,65mm), aço equivalente ao ABNT1005, da Arcelormittal em Juiz de Fora MG é a ruptura de arames. As possíveis causas dessa anomalia são: carepa residual, avarias mecânicas no fio máquina, má lubrificação do arame, redução excessiva, geometria das fieiras fora do padrão e baixa relação entre boro e nitrogênio. Esse trabalho teve como objetivo estudar as principais causas de ruptura de arames no processo produtivo de arames trefilados de bitolas finas, aço equivalente ao ABNT1005, na unidade industrial de Juiz de Fora em MG, além de implementar ações que visam eliminar ou pelo menos minimizar as causas, aumentando assim a eficiência e produtividade do processo. Foi identificado que as principais causas foram: carepa residual no arame, baixa relação de B/N e falha na lubrificação devido a alta temperatura do arame durante o processo. Foi realizado planejamento de experiência no Stelmor (laminação) com o objetivo de se estabelecer os parâmetros ótimos de processo para obtenção de melhor composição de óxidos, que deve ter pelo menos 80% de FeO (wustita). No que tange a relação B/N ficou evidente que quanto menor o quociente entre boro e nitrogênio, maior é a quantidade de rupturas. Foi calculado também o coeficiente de encruamento em diferentes corridas com distintas relação B/N. Verificou-se que a alta temperatura do arame prejudica a lubrificação. Através da implementação das ações houve redução das paradas por ruptura de arames e consequentemente aumento de produção. O aumento foi de 3.300t de 2016 (início do trabalho) à 2019, representando crescimento de 21,70%.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICApt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas - Mestrado Profissionalpt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectRupturas de aramespt_BR
dc.subjectRelação entre boro e nitrogêniopt_BR
dc.subjectCarepapt_BR
dc.subjectEncruamentopt_BR
dc.subject.otherMateriaispt_BR
dc.subject.otherCiência dos materiaispt_BR
dc.subject.otherAramept_BR
dc.subject.otherTrefilação de aramept_BR
dc.subject.otherBoroitrpt_BR
dc.subject.otherNitrogêniopt_BR
dc.titleAvaliação das causas de rupturas de arames no processo de trefilação do aço equivalente ao ABNT1005 na unidade industrial da Arcelormittal em Juiz de Fora MGpt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
Appears in Collections:Dissertações de Mestrado

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dissertação Geraldo Mól (1) - Copia.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.